Improving Production Efficiency in Hot Coil Plate Production Process
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการผลิตเพลทคอยล์ร้อน
Abstract
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพลทคอยล์ร้อน โดยปัญหาที่พบคือ ชิ้นงานผลิตไม่ทันเวลาและไม่ตรงตามแผน กระบวนการวิจัยเริ่มจากการศึกษากระบวนการทำงานของหน่วยงานผลิตเพลทคอยล์ร้อน จากนั้นวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยหลักการระดมสมอง และแผนผังสาเหตุและผล จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนการลบคมครีบชิ้นงานทำให้เกิดความล่าช้า จึงนำหลักการ ECRS ใช้การขจัดขั้นตอนการลบคมชิ้นงาน จากการปรับปรุงค่าช่องว่างของดาย (Die Clearance) เพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดความหนาของชนิดวัตถุดิบ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการพับเพลทด้านข้างคอยล์เพื่อลดความสูญเปล่า หลังการปรับปรุง พบว่าชิ้นงานไม่เกิดครีบ (Burr) ที่ขอบชิ้นงาน ทำให้ลดขั้นตอนและเวลาการทำงานของชิ้นส่วนโครงพัดลมจากเดิม 2,630.58 วินาที หลังปรับปรุง 1,363.81 วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ 48.16 และชิ้นส่วนเพลทด้านซ้าย-ขวาจากเดิม 3,769.96 วินาที หลังปรับปรุงเหลือ 1,886.62 วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ 49.96 นอกจากนั้นยังสามารถผลิตชิ้นส่วนโครงพัดลมเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 170 ชิ้นต่อวัน หลังปรับปรุงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 295 ชิ้นต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 73.53 และชิ้นส่วนเพลทด้านซ้ายขวาจากเดิมเฉลี่ย 213 ชิ้นต่อวัน หลังปรับปรุงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 427 ชิ้นต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 100.00
This research aimed to improve the production efficiency of hot coil plates. The main problems identified were production delays and deviation from the planned schedule. The study began with an analysis of the hot coil plate production process, followed by brainstorming and the use of a cause-and-effect diagram to identify the root causes. It was found that the deburring process caused significant delays. The ECRS principle was applied, specifically by eliminating the deburring step through the adjustment of die clearance to suit the thickness of the material type, in order to improve the edge folding process and reduce waste. After the improvement, burr formation at the workpiece edge was eliminated, leading to the removal of unnecessary steps and a reduction in processing time. The processing time for the fan frame component was reduced from 2,630.58 seconds to 1,363.81 seconds, a reduction of 48.16 percent. For the left and right plate components, the time was reduced from 3,769.96 seconds to 1,886.62 seconds, a reduction of 49.96 percent. Additionally, the average daily production of fan frame components increased from 170 to 295 units, an increase of 73.53 percent, and the left and right plate components increased from 213 to 427 units per day, an increase of 100.00 percent.
Keywords
[1] S.S.Kim, C. S. Han and Y.-S. Lee, Development of a new burr-free hydro-mechanical punching, Journal of Materials Processing Technology, 2005, 162–163, 524-529.
[2] https://www.daytonlamina.com/technical-articles/article-detail/new-look-die-clearance. (Accessed on 25 April 2025)
[3] https://moellerpunch.com/how-to-determine-punch-and-die-clearance. (Accessed on 25 April 2025)
[4] https://myaccount.wilsontool.com/medias/Die-Clearance.pdf (Accessed on 25 April 2025)
[5] R. Karnchanapunyakom, Industrial work study, Top Publishing, Bangkok, Thailand. 2009.
[6] https://www.creativesafetysupply.com/glossary/ecrs. (Accessed on 27 April 2025)
[7] T. Ohno, Toyota production system: Beyond large-scale production, Productivity Press, Portland, OR, USA, 1988.
[8] B. Boonsuk, Applying value stream mapping and the ECRS principle to reduce waste in the distribution process, Journal of Industrial Engineering and Logistics, 2025, 8(1), 45-55.
[9] S. Nakawong, C. Udomphon, Application of lean management techniques and ergonomic principles to improve manual assembly processes, Engineering Journal, 2023, 30(2), 29-43.
[10] W. Ngamsaad, P. Naksidee, N. Ingprasert, Applying the ECRS principle to improve garment manufacturing processes, The 9th National Conference on Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, Proceeding, 2023.
[11] R. Singh, Improving production efficiency using the ECRS principle: A case study in the plastic parts industry, The Journal of Industrial Technology, 2023, 19(1), 45-52.
[12] A. Amonlak and S. Wattanasathien, Efficiency improvement using concurrent engineering and ECRS technique: A case study in a small automotive parts manufacturer, Thai Industrial Engineering Network Journal, 2019, 5(1), 21-27.
[13] W. Patanachai and A. Intarasophon, Improvement of sheet metal production process using the ECRS principle and shear die design, Journal of Industrial Engineering, 2022, 29(2), 35-43.
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2025.08.008
Refbacks
- There are currently no refbacks.